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如何降低燒結(jié)釹鐵硼材料磕邊不良

 如何降低燒結(jié)釹鐵硼材料磕邊不良

1 課題選擇
燒結(jié)釹鐵硼永磁材料具有優(yōu)異的磁性能、低廉的價格
和良好的加工性能,已經(jīng)在工業(yè)上獲得了廣泛的應(yīng)用[1]。不
足之處在于稀土含有儲量稀少,產(chǎn)品硬度大,磕碰時易磕
邊破損。
2016 年 B 型產(chǎn)品占所有燒結(jié)釹鐵硼材料比例達(dá)到
14%,比重極大,但該產(chǎn)品磕邊不良比例達(dá)到 3.6%,質(zhì)量
成本損失極為嚴(yán)重。
2 現(xiàn)狀調(diào)查及目標(biāo)設(shè)定
2017 年 3 月,小組對不良進(jìn)行檢驗細(xì)分,通過統(tǒng)計分
析,查找重點改善點。
從統(tǒng)計的磕邊不良數(shù)據(jù)中可以清楚看出,前處理磕
邊+倒角磕邊占 B 型產(chǎn)品不良的 91.6%,為重點分析改善
環(huán)節(jié)。
B 型產(chǎn)品磕邊不良目標(biāo):通過改善前處理磕邊及倒角
磕邊,目標(biāo)到 17 年 12 月,B 型產(chǎn)品電鍍不良由 3.61%降
至 2%。

微信圖片_20190613101835.png

3 原因分析
借助頭腦風(fēng)暴、5M1E 及 5WHY 的方法分析出前處理
磕邊及倒角磕邊的各種原因,利用親和圖法將大家總結(jié)的
各種復(fù)雜原因進(jìn)行歸納整理,最終利用系統(tǒng)圖法將原因進(jìn)
行總結(jié)。
從系統(tǒng)圖(圖 2)中得知,主要原因為①工資中質(zhì)量考
核占比低;②磨床擋板表面起刺;③倒角石大小未做檢驗;
④前處理方法不合適;⑤關(guān)鍵工藝手動調(diào)節(jié);⑥倒角工藝
不合適;⑦測量標(biāo)準(zhǔn)片模糊;⑧設(shè)備震動時發(fā)生移動。

巨高磁鐵加強與他們的溝通與聯(lián)系,做到用事實說話、拿證據(jù)
支撐、以理服人。同時,變更索賠項目的提出要科學(xué)合理,
要遵守合同、遵守國家法律法規(guī),力求達(dá)到各方“多贏”,只
有這樣,才能使變更有積極的意義。
3 結(jié)束語
變更索賠是一項涉及法律法規(guī)、技術(shù)性很強且又十分
錯綜復(fù)雜的綜合工程。工程項目在施工過程中,工程變更
是不可避免的,而索賠也會必然發(fā)生。本文引用幾個實際
案例來分析了施工企業(yè)項目部在項目管理變更索賠工作
的幾個要點,當(dāng)工程變更發(fā)生時,承包人應(yīng)本著質(zhì)量第
一,遵守誠信、互利雙贏的原則,切實落實文中強調(diào)的幾
個要點,做到及時、準(zhǔn)確地按照程序處理問題。這樣有利
于項目變更索賠工作的順利進(jìn)行,也有利于提高企業(yè)管
理水平。

微信圖片_20190613101901.png

4 要因確認(rèn)
4.1 原因一:磨床擋板表面起刺
倒角過程中,產(chǎn)品會陸續(xù)進(jìn)入固定軌道,從軌道中一
次通過,如果擋板起刺可能會使產(chǎn)品在起刺的地方產(chǎn)生卡
頓,后面的產(chǎn)品會對前面的產(chǎn)品造成撞擊。
為了驗證此原因是否為要因,準(zhǔn)備 6000 片樣品,其中
3000 片通過帶刺的擋板,另外 3000 片通過光滑的擋板。
確認(rèn)方法:用起刺的擋板進(jìn)行加工與光滑的擋板對比
3000 片數(shù)據(jù)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):不良在 0.2%以內(nèi)為非要因。
實驗結(jié)果顯示,通過帶刺擋板磕邊比例 0.13%,通過
光滑擋板磕邊比例為 0,兩種擋板的差異為 0.13%,與標(biāo)準(zhǔn)
0.2%為非要因相比,判定為非要因。
4.2 原因二:倒角石大小未做檢驗
由于倒角石尺寸不同會影響磕邊比例,倒角石采購入
庫時未對尺寸進(jìn)行檢驗,存在影響磕邊比例的可能。為了
驗證此原因是否為要因,在庫房不同包裝中隨機抽取 300
個倒角石,抽檢尺寸,與標(biāo)準(zhǔn) 18-22 對比。確認(rèn)方法:抽檢
300 個倒角石來料尺寸。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):誤差在倒角工藝規(guī)定
范圍內(nèi)為非要因。
通過抽檢抽檢尺寸,其中最大值 20.2,最小值 19.7,與
標(biāo)準(zhǔn) 18-22 以內(nèi)為非要因相比,判定為非要因
4.3 原因三:測量標(biāo)準(zhǔn)片模糊
檢驗該產(chǎn)品磕邊時,會借助塑料透明的標(biāo)準(zhǔn)片,標(biāo)準(zhǔn)
片上印有不同面積的圓點,通過對比圓點與實際產(chǎn)品磕邊
大小來判定是否為磕邊。標(biāo)準(zhǔn)片用的時間較長后,塑料會
劃傷,對判定有一定影響。為了驗證此原因是否為要因,對
同一批料用新舊標(biāo)準(zhǔn)片進(jìn)行檢驗,對比檢驗結(jié)果。確認(rèn)方
法:與新標(biāo)準(zhǔn)片對比檢驗結(jié)果。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):不良在 0.2%以
內(nèi)為非要因。
舊標(biāo)準(zhǔn)片檢驗不良 1.73%,新標(biāo)準(zhǔn)片 1.77%,兩種標(biāo)準(zhǔn)
片誤差在 0.04%,與標(biāo)準(zhǔn) 0.2%以內(nèi)為非要因相比,判定為
非要因。
4.4 原因四:設(shè)備震動時發(fā)生移動
由于設(shè)備運行時在高頻率下震動,震動久了,設(shè)備會
偏移原來的位移,造成員工在操作時,操作空間受到影響,
繼而操作受到影響。為了驗證此原因是否為要因,取設(shè)備
偏移后 5 批數(shù)據(jù),然后重新排列設(shè)備,取排列后 5 批產(chǎn)品
數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。確認(rèn)方法:設(shè)備偏移后 5 批數(shù)據(jù)與重新排
列整齊設(shè)備后 5 批數(shù)據(jù)對比。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):差異在 0.2%以內(nèi)
為非要因。
移動前磕邊 1.75%,移動后 1.81%,差異在 0.06%,與標(biāo)準(zhǔn) 0.2%以為為非要因相比,判定為非要因。
4.5 原因五:前處理方法不合適
因為產(chǎn)品硬度較大,相互撞擊就會產(chǎn)生磕邊,前處理
恰恰是有 75 片產(chǎn)品在沒有緩沖物的情況下在網(wǎng)兜里進(jìn)行
清洗,所以產(chǎn)生撞擊是必然的,也就有產(chǎn)生磕邊的現(xiàn)象。為
了驗證該原因是否為要因,從前序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品中全檢完美
品,在前處理進(jìn)行試驗,通過十組試驗進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計。確認(rèn)
方法:挑選完美品,對前處理工序進(jìn)行跟蹤檢驗。確認(rèn)標(biāo)
準(zhǔn):不良在 0.2%以內(nèi)為非要因。
通過十組試驗的數(shù)可知,平均值 2%,遠(yuǎn)超過標(biāo)準(zhǔn)
0.2%,判定為要因。
4.6 原因六:倒角工藝不合適
倒角就是在一個震動的設(shè)備中添加一些不同規(guī)格的
石頭及產(chǎn)品,在不同頻率的震動下,將產(chǎn)品的邊緣毛刺去
掉的過程。在該過程中存在產(chǎn)品與產(chǎn)品撞擊,也會產(chǎn)生磕
邊,為了驗證該原因是否為要因,選擇完美品進(jìn)行倒角試
驗,通過十批次實驗進(jìn)行對比。確認(rèn)方法:選擇完美品進(jìn)行
倒角過程跟蹤,驗證倒角工藝產(chǎn)生的不良比例。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):
不良在 0.2%以內(nèi)為非要因。
通過十批次試驗的結(jié)果可知,平均值 1.78%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超
過標(biāo)準(zhǔn) 0.2%,判定為要因。
4.7 原因七:工資中質(zhì)量考核占比低
工資中質(zhì)量考核占比低,導(dǎo)致員工對產(chǎn)量重視程度高
于質(zhì)量,也造成了生產(chǎn)中產(chǎn)量的波動,制造業(yè)難解的問題:
同樣的產(chǎn)品不同班組質(zhì)量差異較大,同樣的產(chǎn)品同一班組
生產(chǎn)也會出現(xiàn)較大的波動。為了驗證該原因是否為要因,
我們小組制定了簡易的考核方法,對不同人員生產(chǎn)的產(chǎn)品
進(jìn)行檢驗并按人員匯總,根據(jù)合格率進(jìn)行績效調(diào)整,通過
對比考核前考核后的質(zhì)量波動情況進(jìn)行判定。確認(rèn)方法:
白班一周生產(chǎn) 6 天,后三天進(jìn)行質(zhì)量考核,對比前三天與
后三天考核前、考核后數(shù)據(jù)。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):考核后 CPK 大于
1.33 且考核前 CPK 大于 1.0 非要因。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,考核后 CPK1.56,考核前
CPK0.64。
考核前 CPK0.64,制程能力非常差,與標(biāo)準(zhǔn)考核前
CPK 大于 1 相比,判定為要因。
4.8 原因八:關(guān)鍵工藝手動調(diào)節(jié)
倒角工序有一個關(guān)鍵操作,同一批產(chǎn)品要在不同時間
調(diào)整成不同的頻率?,F(xiàn)場有 60 多臺設(shè)備,經(jīng)常同一時間內(nèi)
要調(diào)整多臺設(shè)備,增加了操作難度,同時只是通過記錄的
形式記錄何時調(diào)整設(shè)備,經(jīng)常出現(xiàn)人為原因忘記調(diào)整工
藝,導(dǎo)致時間延長了或頻率錯誤等。為了驗證此原因是否
為要因,一臺設(shè)備安裝自動程序,與其他四臺設(shè)備對比,考
察磕邊不良差異。確認(rèn)方法:一臺設(shè)備安裝自動程序,與其
他四臺對比,跟蹤其磕邊比例。確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn):差異在 0.2%以
內(nèi)為非要因。
通過實驗數(shù)據(jù)得知,自動程序設(shè)備磕邊不良 1.69%,
其他設(shè)備平均值 1.93%,差異在 0.24%,與標(biāo)準(zhǔn) 0.2%相比,
判定為要因。
通過上述分析,要因為:①前處理方法不合適;②倒角
工工藝不合適;③工資中質(zhì)量考核占比低;④關(guān)鍵工藝手
動調(diào)節(jié)。

5 對策制定及實施
針對要因制定不同對策,從可行性、有效性、經(jīng)濟型三
方面進(jìn)行評估,最終采用 6 項方案。
通過 5W1H 的方法制訂對策實施計劃表。重點根據(jù)
數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,針對不同的對策制定不良率下降的目標(biāo)
值,以保證總目標(biāo)的完成。同時明確負(fù)責(zé)人及完成時間。和
各負(fù)責(zé)人簽訂績效任務(wù)書,與考核掛鉤。
5.1 對策實施一:前處理方法不合適
改善之前將 75 片單重 90g 產(chǎn)品合計 6.75kg,放在網(wǎng)
兜里清洗,操作人員通過抖動網(wǎng)兜使產(chǎn)品清洗干凈,該過
程產(chǎn)生磕邊 1.98%。
改善對策為每班安排 2 人專門清洗,上述人員是通過
技能競賽中選出的前 6 名人員。該措施執(zhí)行后,電鍍磕邊
不良由 1.98%下降到 1.12%,降了 0.86%,與目標(biāo)不良下降
0.6%相比,此措施有效。
5.2 對策實施二:倒角工藝不合適
改善前的倒角磕邊不良 1.62%。
為了改善現(xiàn)有工藝,設(shè)計了五因素四水平正交試驗。

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通過正交試驗規(guī)則,組織 16 組試驗。通過 16 組試驗
結(jié)果,評估出各因素中最優(yōu)的條件參數(shù)。
按照最優(yōu)的參數(shù)進(jìn)行生產(chǎn),倒角磕邊不良由 1.62%降
至 0.77%,下降了 0.85%,與目標(biāo)不良下降 0.7%相比,此措
施有效。
5.3 對策實施三:工資中質(zhì)量考核占比低
改善前員工工資分兩種模式,其一是工段管理人員,
他們的工資基本是固定工資,其中質(zhì)量考核占比不到 2%。
其二是一線操作人員工資,工資中 60%為績效工資,績效
工資中 2%左右為質(zhì)量考核工資,相當(dāng)總工資中 1.2%為質(zhì)
量考核。同時,質(zhì)量考核內(nèi)容相對單一。
針對工段管理人員工資模式,重新編制管理人員績效
考核辦法,考核內(nèi)容細(xì)致,突出質(zhì)量占比,與工段管理人員
簽訂考核績效任務(wù)書,考核結(jié)果與工資掛鉤,占工資 30%。
針對一線人員工資模式,針對不同工段編制不同工段
質(zhì)量考核辦法,考核范圍主要為重點產(chǎn)品合格率,及時統(tǒng)
計每日產(chǎn)品合格率,并分解到各班組,通過考核內(nèi)容,計算
各班組每日績效工資,各班組第一時間將績效工資分到一
線人員手里。最終,使一線人員每日能得知前一日質(zhì)量結(jié)
果并清楚了解質(zhì)量工資是多少。
通過質(zhì)量考核的輔助,工段管理人員能主動推進(jìn)質(zhì)量
提升工作,員工能主動關(guān)注質(zhì)量并第一時間解決質(zhì)量問
題。16 年所有產(chǎn)品不良下降 1.81%,此措施有效。
5.4 對策實施四:關(guān)鍵工藝手動調(diào)節(jié)
改善前,現(xiàn)場有 60 多臺設(shè)備,經(jīng)常同一時間內(nèi)要調(diào)整多臺設(shè)備,增加了操作難度,同時只是通過記錄的形式記
錄何時調(diào)整設(shè)備,經(jīng)常出現(xiàn)人為原因忘記調(diào)整工藝,導(dǎo)致
時間延長了或頻率錯誤等。
改善后,對手動調(diào)節(jié)的程序進(jìn)行升級,升級為自動程
序,實現(xiàn)了自動調(diào)整頻率,到點自動停止的功能。倒角磕邊
不良由 0.77%降至 0.56%,下降了 0.21%,此措施有效。
6 效果檢查
6.1 措施持續(xù)執(zhí)行情況
本小組對要因已制定改善對策,重點完成以上改善對
策。但非要因?qū)φw質(zhì)量也有影響,所以非要因也制定了
改善對策,需要利用少量的時間對非要因進(jìn)行閉環(huán)閉環(huán)。
結(jié)題時,所有措施完成度 100%。
6.2 質(zhì)量改善情況

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通過不同對策的實施,磕邊不良由 3.61%降至 1.66%。
完成了之前設(shè)定的 2.5%的目標(biāo)。

6.3 全員參與情況
企業(yè)質(zhì)量管理工作應(yīng)注重全員的參與,貫穿于企業(yè)運
營中的每一個環(huán)節(jié)[2]。QC 小組開展前,質(zhì)量出問題后由管
理人員從上往下推,基本解決問題的人員就是管理人員+
工段長+班長,解決后傳達(dá)給一線人員。
通過 QC 小組活動開展,小組也在 9 月啟動了質(zhì)量月
活動,質(zhì)量月活動掀起全員參與質(zhì)量活動的熱潮,參與人
員 100%,加之質(zhì)量考核的應(yīng)用,一線人員更加關(guān)注質(zhì)量情
況,也會及時解決質(zhì)量問題。
同時通過推進(jìn) QC 小組開展,一線管理人員在 QC
方法、質(zhì)量工具的應(yīng)用方面,能力也有所提升,目前,一
線管理人員可以主動利用 QC 方法召集班組成員解決質(zhì)
量問題。
7 鞏固措施
為了保證成果得到鞏固促進(jìn)優(yōu)秀成果申報專利,轉(zhuǎn)化
為制度、標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書,在公司專業(yè)領(lǐng)域推廣。巨高磁鐵
將一些行之有效的措施或方法全部納入工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)
程、管理標(biāo)準(zhǔn)中